Posts

Showing posts with the label energy

Blow Room and Carding Filter's Exhaust Air Reuse for Significant Energy Savings

Blow Room and Carding Filter's Exhaust Air Reuse for Significant Energy Savings Abstract This paper explores the potential energy savings achievable in spinning mills by reusing the exhaust air from Blow Room and Carding department filters, which is typically wasted. Current mill designs rely on large air-conditioning systems that expel significant amounts of hot exhaust air, leading to increased energy costs. This research highlights how reusing this hot air can save a considerable amount of energy by reducing the load on supply fans and optimizing air circulation throughout the mill. The study suggests that altering the plant’s design can allow for year-round utilization of this hot exhaust air, resulting in substantial cost savings in energy consumption. 1. Introduction Efficient air management is crucial in spinning mills for maintaining optimal working conditions and ensuring smooth production processes. However, many mills overlook the potential for reusing exhaust air, par...

Energy and water saving in spinning and weaving mill's airconditioning.

Optimizing Spinning and weaving Mill Air-Conditioning Systems for Significant Cost Savings. There are following areas which can give hand some savings. 1- Water saving, (about 10 to 15000 liter/month) 2- Expected Kw saving is about 150 kw. 3- Cleaning showering nozzle can reduce pump running time and saves kw. 4- Proper setting of Rh controller can reduce pump running time. 5- Using fresh and return air properly can save Pump running time. If interested in saving tips please read further,Optimizing Spinning and weaving Mill Air-Conditioning Systems for Significant Cost Savings. There are following areas which can give hand some savings. 1- Water saving, (about 10 to 15000 liter/month) 2- Expected Kw saving is about 150 kw. 3- Cleaning showering nozzle can reduce pump running time and saves kw. 4- Proper setting of Rh controller can reduce pump running time. 5- Using fresh and return air properly can save Pump running time. If interested in saving tips please read further, ...
میں ٹیکسٹائل انجینئر ہوں، فیصل آباد ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، جرمنی اور پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی کام کیا، اور فی الحال 1-پانی اور توانائی کی بچت پر کام کر رہے ہیں۔ 2- مل ایئر کنڈیشنگ میں بجلی کی بچت، 3- سولر تھرمل کا استعمال کرتے ہوئے صنعت میں پانی کو گرم کرنے کی لاگت کی بچت، اگر درآمد کرنا مہنگا لگتا ہے تو سستا بھی ڈیزائن کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا محکمہ اس کی بچت پر کام کرنا چاہتا ہے تو میری خدمات کو بڑھا سکتے ہیں۔ مطالعہ کے مقصد کے لیے ذیل میں چند نکات کا ذکر کرنا۔ اسپننگ مل میں پانی کا ضیاع = 2250000 لیٹر/ماہ۔ اس پانی کی 90 فیصد مقدار کو بچایا جا سکتا ہے۔ بربادی کا علاقہ: ایک ٹیکسٹائل اسپننگ مل کے ایئر کنڈیشننگ کا روایتی شاورنگ سسٹم ماہانہ تقریباً 10000 لیٹر پانی ضائع کر رہا ہے، اگر اس کا حساب تقریباً 225 اسپننگ ملوں میں کیا جائے تو یہ 2250000 لیٹر پانی پاکستان کی تمام اسپننگ ملوں میں نالیوں میں جا رہا ہے یا اس سے کم، وہی ویونگ ملوں میں ضائع کیا جا رہا ہے۔ پانی کے بڑے ضیاع کے علاوہ یہ بہت زیادہ توانائی بھی خرچ کر رہا ہے۔ اسے آسانی سے 90% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اگ...